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请问一下,使用222为中心胶时,设计的弹波(5支纱双股)与音圈粘结时漏胶现象明显。
(实际测量的内径相同、同材料、变位较小的另一款弹波没有此现象)
主要的原因可能是那些呢?
有人说是5支纱孔洞大,从孔洞就可以漏胶?
也有人说跟弹波内径与音圈壁贴合面处的波峰角度有关,应该加大角度?
哪位大虾有经验,这方面在设计中需要注意哪些地方?可否共享一下?
产生原因:
1、弹波中孔与音圈外径配合间隙太大。
2、弹波较软挂胶少,支纱间孔太大,胶水通过小孔渗透太多而下流粘死音圈。
解决方法:
1、修改弹波中孔部位波峰角度,改角度的目的还是因为支纱孔大防止胶水渗透太多。
2、想办法使弹波中孔到第一个R处的透气性稍差性,通过修改此处的上下模高度,使此处成形时压紧些。
还有其他的方法如换其它环氧树脂胶水,弹波的支纱换稍细些的。
数控环氧树脂点胶机(喇叭用)
<!--[if !supportLists]-->一、
<!--[endif]-->性能介绍:(可以参照视频资料进行评估)
视频地址:
http://v.youku.com/v_show/id_XNTMyMTc0NTIw.html
本公司的环氧胶机的性能可以做到以下几点:
1:电脑控制胶量:调胶量只需要将需要的胶量和出胶速度在触摸屏上输入,就可以输出相应的胶量,操作非常简单,省时。如:输入胶量为3.2g,就可以吐出3.2g的胶水。
2:比例控制智能化、防呆化,比例固定,只有两种胶达到相应的比例,机器才会动作,不会出现比例失调的情况。
3:胶量不受气压变化:传统胶机因为靠控制气压的大小和出胶时间的长短来控制胶量,调整胶量费时费力,且浪费胶水,因为要胶水称重确认。我们的胶机,气压只是辅助增压和控气缸和电磁阀动作的,不会影响胶量的大小和比例。
解决方法:
1、修改弹波的中孔劲部尺寸(向下拉伸2~3mm使其与音圈骨架配合紧密)。
2、改用稍细及支纱密一点的材料。
3、胶水可调稠一点。